春运鏖战正酣之际,安康机务段采用了智能化的检测手段,有效提升了机车受电弓的检修质量。这种新型受电弓检测仪的投入使用,标志着机务段在设备设施智能化改造方面迈出了重要一步。

一岗作业人员赵婷正在按照标准化流程,对受电弓的气密性、快排阀等多个技术指标进行检测。通过无线连接技术,她无需携带传统的电脑、电池和连接线设备,这不仅节省了作业时间,更提升了检测效率。与此同时,地面三岗人员邹盼及其他岗位人员密切配合,运用新型检测装置完成了数据采集和受电弓的升降调整工作。

据统计,使用新型检测仪后,检测精确度得到了显著提升,有效排除了人为操作因素带来的测量误差。二岗作业人员陈静波表示:"新设备的使用使我们的检测结果更加真实可靠,每一台受电弓的检修质量都让我们更加放心。"

这一成果的取得,源于安康机务段在精益管理中的持续探索。检测组全体人员积极参与优化改进,累计提出10余项改善建议。在此次新设备引进之前,班组职工就对技术标准进行了深入研究,并结合现场作业实际,提出了多项优化建议,在实践应用中取得了良好效果。这些创新举措不仅降低了职工的作业强度,更提升了机车维护质量,为春运期间的运输安全提供了有力保障。

通过不断的技术创新和管理优化,安康机务段全体职工上下一心,共同推动了机车检修质量的全面提升,展现出良好的团队协作精神和科技创新意识。这不仅为今年春运期间的安全优质运输奠定了坚实基础,也为企业未来的技术发展和管理创新积累了宝贵经验。(何云刚 马福寿).