今年54岁的“老夏”,皮肤黝黑,嗓门洪亮,待人和蔼,是安康机务段检修车间检测组组长,该班组担负着全段259台电力机车和19台内燃机车的21个大项,108个小项的配件检测质量把关。面对维修一架受电弓动辄3、4万元的高昂费用,爱发明的“老夏”又动起了心思。
受电弓是机车供电的桥梁,通过它将铁路网线上的220KV高压电输送到机车内部作为电力驱动牵引列车运行,受电弓故障将直接导致火车“趴窝”。
以往受电弓性能鉴定手段单一,质量风险较大,而且在维修过程中,需要将受电弓升起后,检查各个关节及铰链是否有卡滞现象,更换部件时要将受电弓升到合适位置,如果没有电磁阀升弓,就要人工抬起受电弓,既耗时又费力,为了避免安全风险,创客“老夏”和班组成员充分运用“头脑风暴法”,围绕机车配件惯性故障和检测技术难题积极开展攻关活动,通过调查和咨询,发现各大中修厂家以及受电弓生产厂家,均没有受电弓维修检测一体化的操作平台,仅有受电弓单项的试验台,为此小组成员,着手研制受电弓维修检测平台。
按照“精简节约、就地取材”的原则,小组成员利用4个月时间,加班加点,反复测试,最终研制成功受电弓维修检测平台。该平台由维修检测平台、升弓电磁阀、自制110V直流电源、空压机、电路保护装置等部件组成,首先用一台配件修复吹灰使用的普通空压机进行打风,该空压机可在40秒的时间打风至10KPA,通过油水分离器将空气中的灰尘、油类、水分进行过滤、净化。根据实际使用限压阀进行调节,保持风压不低于900KPA/min,手动操作相对应的按钮使试验台内置电磁阀吸合,从而打开单向阀风源,最后在外接插头供给TSG阀板上电磁阀和单向阀综合作用下,利用风压控制受电弓升降,从而达到不用登车顶就能在地面检测受电弓的目的。
该平台将机车受电弓检测作业地点由车顶搬到了车下,作业人员由3人减少到1人,作业时间由58分钟缩短为17.5分钟,每年节约生产成本81.6万元。既减少了劳动强度、节约了劳动成本,同时还填补了全路没有受电弓维修检测试验设备的空白。在2016年西安市质量管理小组成果展上,“老夏”班组参赛的《受电弓维修监测平台的研制》荣获了“成果一等奖”,他个人也荣获了“最佳发表奖”。
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