周升田

“测量仪卡爪无松动,驱动装置无磨损、无漏油,试磨削车轴工艺符合要求,可以开工作业。”包头西车辆段轮轴车间职工张立民说。

张立民每天开工前,都要跑到成型磨床前,与操作人员共同测试设备性能,直到确认设备运行正常、精度可靠,才放心地去检查其他设备。

张立民是包头西车辆段轮轴车间设备专职、高级技师,负责车间90多台 (套)设备的维护维修工作。30年来,他先后处理各类设备故障3000多件,再难的病症都能手到病除,被称为设备维修的 “巧郎中”。

“现在我们做好每天开工前的机器测试就可以,每月仅调整两次测量仪,1个小时内就能完工。”张立民近日接受笔者采访时说, “在以前,这是最令我们头疼的一台设备,每个月光调整测量仪就不下50次,最少也得20多个小时。”

原来,这台成型磨床是一台进口的 “洋机器”,价值600多万元。去年,由于设备老化,仪器在车轴磨削过程中经常出现精度下降的问题,每月光维修这台设备就要耗费大量的财力物力,张立民看在眼里,急在心里,暗下决心要治好这个设备 “顽症”。

张立民的想法得到了车间的大力支持。车间经过反复研究,决定由张立民牵头,带领车间技术骨干对成型磨床进行攻关改造。他们结合设备实际运行状况,经过反复测算对比和验证,发现出现故障是测量仪稳定性下降所致。于是,他们更换测量仪的油缸密封、处理磨损部件、增加动作部位稳定性,并将数控系统控制部分、液压部位进行了相应整合,用了不到一个月的时间,就完成了进口成型磨床测量仪系统技术攻关改造,使设备运行恢复了正常。

“巧郎中”治好了 “洋机器”,不仅排除了设备故障,还缩短了设备调试时间,直接节约费用20多万元。