永安车辆段技术创新节支降耗见成效
南昌铁道报消息 今年前两个月,永安车辆段通过回收配件及修旧利废节约资金近90万元,其中敞车下侧门板减少消耗200块,节约资金24万元。这是该段依托技术创新节支降耗的缩影。
永安车辆段建立分层分权成本管理模式,实现对成本的全过程管理,将技术创新导向安全生产、节支降耗,干部职工掀起技术攻关创新热潮。去年全年,该段涌现保安全、促生产、创效益的各类技术创新成果89项。2015年3月5日,永安车辆段公布了2014年度技术创新、小改小革成果, “滑阀铅封漏泄试验装置”等68个项目和 《铁路棚车棚顶视频检查系统的开发》等两篇论文获得表彰奖励。
去年8月和9月,该段出现120制动阀返修率居高不下的问题,每天有10套以上120制动阀检修后试验不合格,因不能确诊故障,反复拆卸导致工作量大增,造成生产用阀极其紧张,且每月增加120制动阀部件成本支出5万多元。
该段技术人员和生产骨干反复分析,发现滑阀工艺孔铅焊漏泄是120制动阀返修主要原因。从事制动检修工作20多年的技术骨干陈代秋主动请缨研制滑阀技术状态试验台,段里安排专业技术人员和电工组职工配合,提供专业指导和设备资金保障,一个月时间就完成了技术攻关。120制动阀的返修率由原来的30%降低到10%,每套故障阀可节约成本200多元,每个月可节支2万多元。
该段动态检测车间提报采购防雷计数器用的电池10个,联系防雷计数器独家生产厂家,对方声称电池不单卖,购买整套设备要652元。后来,该段材料科职工拿着实物通过市场店铺找到电池供应商,每个电池只要65元,由此节约5870元。
如今,算小账、 “捡芝麻”也在职工中蔚然成风。水、电、氧气、乙炔等常用能耗,一经发现浪费按C类考核。就连单位寄送材料、信件都制定了车递寄送、出差顺带、对方付费、通勤携带四项措施。
该段一方面积极开展报废车配件回收利用,制订报废车配件回收目录,对纳入目录的车钩钩舌、制动脱轨阀等79项配件逐辆逐件回收,另一方面开展日常段修车配件的修旧利废工作。脚踏式制动机在货车检修过程中经常遇到配件损坏,购买新品及维修配件困难。如果整套报废,每套价值2950元。段里鼓励机床组加工维修适用零配件,这个组职工每月修复脚踏式制动机20余套,累计修复143套,节约成本41万余元,2014年共完成配件回收及修旧利废产值470多万元。
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