从2013年年底开始呼和浩特铁路局包西机务段陆续迎来了68台新配发的HXD2型电力机车,在提升运输生产能力的同时,也给机车检修工作带来了新的问题。

蓄电池是电力机车的后备电源,在升弓受流前作为电源供控制电路操纵用,如果出现问题没能及时检修,机车就无法启动,而在机车运行途中,甚至会造成机破事故,严重影响铁路运输安全,给运输造成极大的经济损失。新配发的机车蓄电池箱没有专用拆装工具,既费时又费力,对机车检修进度有很大影响。针对这一情况,该段包西检修车间非标组为了节约成本支出,利用仅有的废旧材料开始自行制作。

他们通过查阅相关资料,反复论证、实验,绘制出了制作图, 将已经损坏的液压小车上的液压镐取下,找来一根3米长的槽钢,进行切割、打磨、焊接,根据大、小蓄电池箱的尺寸,利用1米长的圆钢作为横杠杆调节宽度,用8条20×60mm的螺栓进行固定。制作完成后还找来重量远超新型机车蓄电池箱重量的物品进行试验。为了确保自制叉车能够满足长时间、高频率下的使用安全,他们又找来一张12mm厚的钢板,裁剪、打磨、折叠做成直角,里外包住各焊接口进行全方位加固。

至此,这台自制手动HXD2型电力机车蓄电池拆装专用叉车大功告成。拆装蓄电池的工作从以前的12小时,缩短为1小时。仅花费200元,就提升了12倍的工作效率,同时还节约成本支出10万余元。